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關(guān)于高爐煤氣布袋除塵器的若干問題

作者:保潔環(huán)?!“l(fā)布時間:2018-06-20
內(nèi)容摘要:單機布袋除塵器由于結(jié)構(gòu)簡單、除塵而廣泛用于煙氣凈化,有些 大力發(fā)展甚至有代替電除塵的趨勢。
  單機布袋除塵器由于結(jié)構(gòu)簡單、除塵而廣泛用于煙氣凈化,有些   大力發(fā)展甚至有代替電除塵的趨勢。高爐煤氣和一般煙氣相比具有高溫、高壓、易燃、易爆和劇毒的特點,因此高爐煤氣布袋除塵技術(shù)   特色,到目前為止還不能說完善。盡管如此,由于它的優(yōu)點和效益突出還是了大力發(fā)展。
  布袋除塵器我國是應(yīng)用高爐煤氣布袋除塵技術(shù)較早的   ,已有20歷史。目前已在約50多座300m³高爐和上干座小高爐上使用煤氣布袋除塵器,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。在布袋除塵器已用于1800~4000m³高爐上了。我國為了加快這一技術(shù)的發(fā)展,引進了相關(guān)技術(shù)。不過已建成的幾套設(shè)備目前還沒能正常運轉(zhuǎn),還有這樣或那樣的問題,因此布袋除塵器如何應(yīng)用在大高爐上始終是大家共同關(guān)心的問題。本文就高爐煤氣布袋除塵技術(shù)幾個較重要的問題淺談一些看法,拋磚引玉,以期引出   多   好的意見,推動這項技術(shù)的發(fā)展。
  1過濾速度
  煤氣的過濾速度(或過濾負荷、氣布比)是布袋除塵器設(shè)計和運行的主要參數(shù),選值大小與煙氣性質(zhì)、除塵器類型、濾布種類和生產(chǎn)操作密切相關(guān)。一般煙氣凈化濾速為0.5~2.0m/min不等,脈沖除塵器可達2~4m/min。實踐表明,高爐煤氣凈化濾速較低,一般0.5~1.2m/min,   大不超過1.4~1.5m/min(工況濾速,以下同)。目前我國中、小高爐布袋除塵器濾速選值較低,約0.5~0.7m/min,這是因為迄今只使用玻璃纖維機織布作過濾材料。這種濾布雖然強度很高,卻不耐折疊,頻繁反吹容易破裂。增加面積和提高阻損,可使反吹次數(shù)減少,反吹間隔延長,這樣,濾布壽命可達1年,平均也有半年左右。
  但是,濾速過低,不利于這一技術(shù)的發(fā)展,以300m³高爐為例,煤氣發(fā)生量5~7萬m³/h,箱體數(shù)為7~12個,占地多,投資超千萬元。同時,由于濾袋條數(shù)多、損壞數(shù)量大,生產(chǎn)困難增加。此外反吹風(fēng)機容易泄漏煤氣,生產(chǎn)常被迫采用放散反吹,使生產(chǎn)工藝變得落后。正是這些原因使得布袋除塵器十來只停留在300m³高爐上使用,沒能進一步發(fā)展。另一方面,大型高爐布袋除塵器工藝流程和我國的相似,都是反吹風(fēng)型布袋除塵,連濾袋排列形式都是雙環(huán)布置。不同點是使用了合成纖維濾布以及高壓噴霧降溫裝置,設(shè)備   加完善、。由于濾布性能好,得以實現(xiàn)了頻繁反吹,因此,濾速成倍提高。據(jù)資料介紹,一大型高爐的布袋除塵裝置有5個箱體,反吹一遍12min,如此循環(huán)不已,濾速可達到1.4m/min。由此可見煤氣布袋除塵提高濾速是   的。
  為了能夠提高濾速,   先濾料應(yīng)當改進,其次反吹方法亦應(yīng)選擇好。近年來,我國有關(guān)部門研制了各種新型濾布包括玻璃纖維濾料和合成纖維濾料,這些新材料提高了使用壽命,因而濾速也可相應(yīng)提高。合成纖維濾布的出現(xiàn)也為脈沖布袋除塵器試驗成功創(chuàng)造了條件。除塵器袋籠濾速高、設(shè)備少、壽命長、投資低,為煤氣除塵進一步發(fā)展提供了一個全新方法。
  對濾速有重要影響的還有壓力因素,壓力大小對工況濾速影響小,但是對標況濾速影響很大,特別是在高壓操作時   是如此。
  2壓力影響
  低壓(<0.03MPa)高爐的布袋除塵器設(shè)計,可不考慮壓力因素,但是高壓(>0.05MPa)高爐的布袋除塵器設(shè)計   考慮壓力因素。布袋除塵器一般均按工況濾速設(shè)計,預(yù)先選好濾速,再計算所用濾布面積與箱體個數(shù)。高壓高爐工況濾速,包含了實際情況下的溫度、壓力因素,與標況濾速相比,情況有很大不同。
  高壓操作有無其他影響呢?可以設(shè)想如果壓力穩(wěn)定,除塵器操作也穩(wěn)定,壓力變化,則引起濾速變化,因為氣體在不同壓力下有不同體積。高爐頂壓有設(shè)計值,但不是一成不變的,常常因爐況調(diào)節(jié)或設(shè)備故障而減壓,調(diào)壓閥組專起調(diào)節(jié)頂壓的作用,高爐高壓率一般能達到90%以上,如果壓力經(jīng)常波動,則可能給布袋除塵器帶來不利影響,比如:
  (1)壓力降低,煤氣膨脹,此時若不減風(fēng)或不放散,濾速必然提高,阻力損失增加。雖然布袋除塵器對濾速變化的承受能力較大,但總有   限度,超過時對生產(chǎn)不利,甚至無法承受,因此壓力經(jīng)常變化影響生產(chǎn)。
  (2)減壓瞬間氣流速度突然增加,對濾布會造成沖刷。手中有幾塊是某一大高爐布袋除塵器使用約2~3個月的濾布樣品,其表面絨毛全部磨光,有的樣品面層與基布分離成3片,按煤氣正常流速或過濾風(fēng)速計算都不應(yīng)當有此現(xiàn)象發(fā)生,因為進入濾袋的煤氣流速   大不超過5m/s,從過濾風(fēng)速來看不足2m/min,就   低了。合理的解釋應(yīng)是減壓時絕熱膨脹使含塵氣流產(chǎn)生很大的加速度所造成的,當然這僅是一個推論。小高爐見過除塵器布袋沖刷現(xiàn)象,似乎灰層對濾布厚厚的復(fù)蓋,還有保護作用。其損壞多為機械損傷或折疊過程產(chǎn)生的斷裂。
  高爐布袋除塵器濾布壽命長達3年以上,據(jù)推測,大概是由于采用的是干濕并存的操作方針。操作規(guī)定,當余壓發(fā)電裝置(TRT)正常工作時采用干式,當壓力或流量減少使TRT不再發(fā)電時轉(zhuǎn)濕式,休風(fēng)復(fù)風(fēng)亦需及時轉(zhuǎn)換。也許正是這種操作方針避免了減壓后布袋除塵器的超負荷運行,部分或全部煤氣從濕式通過。
 
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