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布袋除塵器運行中的常見故障及措施對策

作者:保潔環(huán)?!“l(fā)布時間:2018-06-24
內容摘要: 除塵器的前、后煙道內流動的分別是凈化除塵前后的含塵氣體和干凈氣體,前、后煙道之間的隔板在受氧化鋁的磨蝕后,鋼板的強度降低,焊接部位經常被磨穿、磨透;同時由于前后煙道內氣流的振動作用,使前、后煙道之間的鋼板經常被撕裂,焊接部位振動開焊,前、后煙道串通,凈氣與含塵氣體之間形成短路,含塵氣體不經過布袋直接進入后煙道,增大凈氣中氧化鋁的
  1、除塵器的泄漏情況
  由于凈化系統(tǒng)運行時間較長,除塵器長期受到氧化鋁粉的磨損,單機布袋除塵器的各個單體室的隔板、前煙道、后煙道、反吹風道等處經常發(fā)生泄漏,嚴重影響除塵器的正常運行和除塵效率。
  1.1前煙道與各單體室之間的隔板處泄漏
  單機除塵器前煙道與各單體室之間的隔板,在氧化鋁粉的長期研磨下,鋼板變薄,焊接部位經常被磨穿、磨透,造成前煙道與各單體室之間串通,含塵氣體不經過布袋的過濾,從泄漏點直接進入除塵布袋周圍的凈氣中,造成氧化鋁粉被直接排放進至大氣中,降低除塵器的除塵效率。
  1.2前、后煙道之間的泄漏
  除塵器的前、后煙道內流動的分別是凈化除塵前后的含塵氣體和干凈氣體,前、后煙道之間的隔板在受氧化鋁的磨蝕后,鋼板的強度降低,焊接部位經常被磨穿、磨透;同時由于前后煙道內氣流的振動作用,使前、后煙道之間的鋼板經常被撕裂,焊接部位振動開焊,前、后煙道串通,凈氣與含塵氣體之間形成短路,含塵氣體不經過布袋直接進入后煙道,增大凈氣中氧化鋁的濃度,降低除塵效率,增加原材料的飛揚損失。
  1.3反吹風道與各單體室之間的泄漏
  由于除塵器長期運行,反吹風道鋼板強度降低,在反吹風氣流的振動作用下,反吹風道時常出現(xiàn)撕裂、焊接部位開焊裂口的現(xiàn)象,引起反吹風道與各單體室之間串風、漏風,造成反吹風泄漏損失,反吹風壓力、風量降低,降低反吹清灰效果,對布袋的清灰不   ,增大布袋除塵器的阻力損失,使系統(tǒng)的負壓損失增加,降低電解槽集氣罩內的負壓,降低電解廠房的集氣效率。
  1.4單體室底板的泄漏
  在氧化鋁的磨蝕作用下,除塵器單體室的底板經常被磨穿、磨透,含塵氣流與凈氣氣流之間形成短路,造成含塵氣體不經過布袋的過濾直接進入到凈氣中,使凈化后的排放氣體中氧化鋁濃度增加,增加氧化鋁原料的飛揚損失。
  2、除塵布袋的損壞
  在除塵器運行過程中,經常會出現(xiàn)除塵布袋破損、脫離的現(xiàn)象,含塵氣體直接從布袋破損處或脫離口處進入到凈氣中,使大量的氧化鋁不經過布袋的過濾而直接隨凈氣排放至大氣中,增大了煙囪排放氣體中的氧化鋁含量。造成布袋破損、脫離的主要原因有以下幾個方面。①達到使用年限的布袋未及時   換,布袋濾料的性質發(fā)生變化,強度降低,在氣流的作用下,布袋發(fā)生自然損壞。②由于除塵布袋的除塵器袋籠斷裂,骨架鋼筋刺破布袋。③凈化系統(tǒng)投料不均勻,長時間投料量過小或投料中斷,造成進入布袋內的煙氣溫度過,且煙氣中的載氟氧化鋁的粘度大,如附在布袋上不易脫落,灰無法   ,時間一長,高溫的粉塵將布袋燒壞,造成布袋破損。①布袋在安裝時卡箍未安裝緊固,受運行中氣流作用,布袋脫離。另外,若在安裝時卡箍過緊,運行過程中卡箍斷裂造成布袋脫離。
  3、反吹清灰系統(tǒng)的故障
  3.1反吹清灰控制系統(tǒng)的電氣故障
 ?、俜创登寤页绦蚩刂苾x的各類電氣元件損壞,使反吹清灰指令傳輸過程中斷,使得程序控制儀不能正常工作,反吹清灰過程無法正常進行。②除塵器運行過程中,氣缸的電磁閥每隔20min動作一次,進行一次清灰工作,電磁閥工作頻率高,損壞幾率大。③由于反吹清灰控制線路均布置在露天場所,又連續(xù)使用,線路絕緣強度降低,雨天時常造成線路短路,引起控制回路故障。
  3.2反吹清灰控制氣缸推桿斷裂或開焊
  在反吹清灰過程中,氣缸來回動作,使氣缸推桿上下往復移動,凈氣入口壓蓋和反吹風入口壓蓋與凈氣入口和反吹風入口之間發(fā)生沖擊碰撞,經常造成氣缸推桿斷裂、氣缸推桿與壓蓋的連接部位開焊、脫開,使氣缸動作時壓蓋不動作,致使反吹清灰系統(tǒng)工作異常。
  3.3氣缸密封圈的破損漏風
  氣缸運行時,推桿往復運動,與氣缸的密封圈反復摩擦、磨損,同時壓縮空氣中含有   的水分和油,對密封圈有腐蝕作用,造成氣缸密封圈經常破損漏氣,引起氣缸運行過程中因為氣壓不足而動作緩慢或不動作,造成反吹清灰系統(tǒng)不能正常工作。
  3.3.4反吹風與凈氣的入口壓蓋密封圈破損漏風
  由于氣缸推桿上下移動,帶動反吹風入口壓蓋、凈氣入口壓蓋上下移動,反吹風入口壓蓋、凈氣入口壓蓋與反吹風入口、凈氣入口之間反復碰撞、沖擊,造成壓蓋上的密封圈破損、錯位,引起反吹風入口、凈氣入口關閉不嚴,使凈氣與反吹風氣流之間形成串風,形成反吹風泄漏,降低反吹風的風量、風壓,降低反吹清灰效果,并增加除塵器的負壓損失,致使電解廠房的集氣效率降低。
  3.5氣缸及其電磁閥冬季結冰
  冬季室外氣溫低,在除塵器運行中,經常出現(xiàn)由于氣缸加熱線圈損壞,不能正常為氣缸及其電磁閥加熱保溫的情況,同時壓縮空氣中含有   水分,使得氣缸及其電磁閥結冰,造成氣缸及其電磁閥不能動作,使反吹清灰系統(tǒng)不能正常工作。
  3.6氣缸內積水
  由于所提供的壓縮空氣中含有   水分,造成水分在氣缸內聚集,使得氣缸不能正常充氣和排氣,氣缸無法正常工作,導致反吹清灰系統(tǒng)故障。
  4、措施和對策
  4.1加強布袋除塵器運行過程中的檢修工作
  每個季度對除塵器前煙道、后煙道、反吹風道、各單體室的隔板、底板等進行一次檢查和維修,查處除塵器的泄漏點。一般采用以下的步驟和方法進行,   先停止排煙風機的運行,關閉除塵器的出入口閥門和除塵器氣缸壓縮空氣總閥,停止除塵器的運行。然后打開除塵器后煙道、前煙道、反吹風道的檢查孔,檢查人員入到前煙道、后煙道、反吹風道中,進行詳細檢查,包括前后煙道和反吹風道內鋼板的焊縫有無開焊泄漏、隔板的焊接部位有無開焊、隔板有無鋼板撕裂、前后煙道和反吹風道與除塵器箱體之間的焊接部位有無開焊現(xiàn)象等(一般在泄漏點周圍的鋼板上會有氧化鋁聚集、且泄漏點處會有透光現(xiàn)象),并對泄漏點的位置做好標記;另路檢查人員打開除塵器的箱體的檢修門,進入各中箱體內檢查,包括中箱體與前煙道之間隔板有無泄漏點、中箱體底板上有無泄漏點(一般在泄漏點周圍會有氧化鋁堆積),并做好泄漏部位的標記;然后人員進入前后煙道、反吹風道和箱體內對各個泄漏點進行處理。對焊縫開焊泄漏等小的泄漏點,可用補焊方法對其進行處理。對于鋼板撕裂、局部鋼板磨損變薄而引起的泄漏點,可采用鋼板貼補的方式處理。應制定合理詳細、周密的大修計劃,定期對除塵器進行大修處理,對除塵器各隔板進行加固,對磨損嚴重的鋼板進行   換以除塵器的各隔板的強度和密閉性能。
  4.2制定并執(zhí)行合理的布袋   換計劃
  若過早地   換布袋,將增大除塵器運行的成本;若布袋運行使用時間過長,會因布袋大面積破損而造成凈化系統(tǒng)煙囪冒料,增加氧化鋁飛揚損失。故應根據(jù)布袋的材質和使用壽命等情況,制定并執(zhí)行合理的布袋   換計劃。我們的除塵布袋采用ZLN-D-0.2針刺濾器尼,根據(jù)近十的使用和摸索,除塵布袋經濟使用期約為3年,故將除塵布袋的使用周期定為3年較為合理。
  4.3加強工藝管理凈化系統(tǒng)供料的連續(xù)、均勻性
  向凈化系統(tǒng)內投入的氧化鋁料的連續(xù)性和均勻性,直接決定進入除塵器布袋內煙氣的溫度和載氟氧化鋁的粘度,以氧化鋁與煙氣均勻混合,降低進入除塵布袋的煙氣溫度,對煙氣中的HF氣體的吸附效率,同時又可使載氟氧化鋁的粘度不大,易于從布袋上   ,提布袋的使用壽命,避免除塵布袋的燒損漏料。要向凈化系統(tǒng)投入的氧化鋁連續(xù)、均勻,除加強操作人員的技術培訓外,還應嚴格考核制度。為了便于對系統(tǒng)下料量的連續(xù)監(jiān)控,可在系統(tǒng)的投料點設置固體散料流量計,對氧化鋁料量進行監(jiān)測,便于及時掌握系統(tǒng)投料量,及時調整下料量。另外,還要及時清理料倉的下料口,   料倉下料口周圍的料塊及其他有可能引起下料口堵塞的雜物,下料口的,料倉內氧化鋁能夠順利排除,而下料量的大小可以通過調節(jié)下料口閥門的開啟角度來控制。
  4.4加強對布袋除塵器運行中的日常巡檢工作
  對布袋除塵器的巡檢工作,是布袋除塵器運行中的一項重要工作,可以及時發(fā)現(xiàn)和排除除塵器的泄漏點及其機械電氣故障,對除塵布袋的破損、脫離及時   換、安裝。適時排放壓縮空氣儲氣包內的積水,為氣缸運行提供合適的壓縮空氣;在冬季及時發(fā)現(xiàn)和損壞的氣缸加熱線圈,氣缸及其電磁閥的保暖,避免氣缸受凍結冰。
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